一,項目概況:本項目為5萬噸水泥鋼板庫,庫直徑42米,鋼板直筒高度27米,庫頂高度8米。氣化系統共13個分區,每個分區又分外,防堵器中,鋼板庫技術服務的必要性內三區,共39個小分區,通過39個電磁閥控制氣源,氣源進入小分區后進行卸料,物料進入到減壓錐內,在減壓錐內通過低壓稀相輸送進入提升機。
二,運行檢查情況根據業主反饋,現在鋼板庫各個區均不出料,日常運行通過垂直下料管卸料,防堵器基本可滿足發運要求。
現場檢查情況:(1)對100主管道放氣閥進行檢查,中間100管道內存在少量灰塵,不排除庫內流化棒有返灰情況;(2)電磁閥個別有不工作現象,插頭未接上;(3)廊道內防堵器堵塞,噴吹失去作用;(4)出料涌管內兩節管道內流化棒損壞,已經返灰;(5)提升機根部收塵器收塵風量小,出料涌管內存在正壓(正常應為為微負壓)。
解決方式:對不出料的各個小分區進行調試,爭取出料,盡量少用垂直下料管(下面有危害介紹);(1)中間100管道內有灰的,對各分支65管放氣螺栓進行檢查,防堵器直至確定沒有返灰情況,或者查出返灰40管道后關閉球閥,鋼板庫技術服務的必要性防止堵塞主管道。(2)電磁閥不工作的查看是線圈,膜片還是線路,柜子問題,進行修復;(3)本防堵器建議進行更換,如果維修,內部結構已經滿灰,清理后效果會大打折扣,會經常出現返灰情況;(4)出料涌管內流化棒進行更換。(5)檢查收塵器,清庫,清倉,筒倉加固,筒倉改造,流化棒-山東庫瑞工程科技有限公司是濾袋,脈沖閥還是風機或管道原因,要使其達到收塵風量。
三,危害介紹正常出料情況下,剩余物料在庫內呈波浪狀,波谷位于卸料管下料口處,波峰位于兩個下料口之間或離下料口最遠處。而只用垂直下料管出料時,下料管處料位最低,庫壁處料位最高,造成庫內剩余大量物料,時間稍長,卸料管將無法排料,徹底成為廢物。最后不得不進行清庫處理,最后處理費時費力,造成大量經濟損失。
四,處理建議 由專門進行鋼板庫出料技術服務人員對鋼板庫進行徹底檢查,排除存在的問題,同時進行出料調試。